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发挥团队力量提质降本——记含能公司能源动力中心水电车间合理化建议“三结合”小组

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发表于 2015-1-21 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2015/1/21  
2014年,含能公司能源动力中心水电车间合理化建议“三结合”小组共提交合理化建议207条,95%以上的建议获得采纳。该小组提交的“331循环水冷却塔喷淋头加装限流孔板”合理化建议实施后,年节创金额达20万元。
该单位水电车间负责着含能公司各生产线循环水、生消水、压空、冷冻盐水等产品的供应,他们在保障各生产线平稳运行的同时,由车间主任、技术员、班组长等人员组成合理化建议“三结合”小组,发挥团队的力量解决生产运行中的瓶颈问题,眼睛向内挖潜降成本。小组成员利用每周车间召开的安全生产及成本会,梳理分析各岗位当周生产中出现的问题,作为小组攻关课题。小组成员通过讨论、分析、对比,制定解决方案并作为合理化建议提交,有效提升了合理化建议质量。
员工们在生产中发现,331循环水冷却塔冷却过程中,由于冷却塔布水器压力由近到远压力逐步降低,到布水器末端的循环水水量减少,导致冷却塔冷却效果降低,循环水温度升高,员工只能加开冷却风机,增加了电量消耗。小组成员通过现场观察分析,召开现场讨论会,提出了“增加管网压力”、“减慢布水器转速”等解决方案。小组成员通过集体讨论分析,确定了将“冷却塔布水器分成三部分加装流量控板”的改造方案。员工们按照由近到远的原则,为冷却塔布水器安装孔径不同的流量控板,保障布水器均匀布水,提升冷却塔冷却效果,减少冷却塔风机开启台数,有效降低了电量消耗。
合理化建议“三结合”小组成员还每月召开分析会,对标分析循环水产品产量、产品能耗、工艺指标完成情况等。将统计的数据与去年同期、上个月及历史最好水平进行对比,并以折线图、柱状图等图表形式直观体现产量、能耗等变化趋势及升降情况。结合分析结果,提出改善建议,合理调整设备运行方式,降低循环水电单耗。通过对比331循环水岗位1#、3#冷水泵及1#热水泵一年来运行数据后发现,在输送同流量循环水的情况下,使用变频器的循环水泵节能效果明显。班组长经过跟班运行后发现,在日常操作中,由于使用变频器的循环水泵要经常根据管网压力、用户需求等调整变频器频率,而且在变频器循环水泵满负荷时,电机电量消耗大于未安装变频器的循环水泵,员工不习惯使用变频器循环水泵,导致循环水电单耗无法降低。针对这一问题,小组成员进一步细化循环水电单耗考核指标,向员工讲解使用变频器的技巧,提升员工操作水平。随后,他们提交了“合理利用节能设备降低331岗位循环水电单耗”的合理化建议。实施后每年可节电52.6万度。(记者:徐克峰)

原文网址:
  1. http://www.yghg.com.cn/zf11_news.asp?id=3028
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